怎么可能天生不合

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就因为传感器噪声和执行器延迟导致机体剧烈震荡,根本无法稳定。

何晓雯眉头紧锁,一遍遍调整参数,效果甚微。

“噪声太大,算法鲁棒性不够。”她有些沮丧。

张铭轩也忍不住叹了口气,“传感器本身精度有限,硬件限制在这里。”

实验室里气氛有些沉闷,连续的高强度工作和眼前的难题让大家都有些疲乏。

夏篱眉头也皱着,盯着震荡的数据曲线,“能不能从算法层面滤波或者预估补偿?”

一旁一直沉默地看着那台不断抖动的简陋样机的唐简,忽然开口:“试试改一下控制频率。”

所有人都看向他。

“降低主控循环频率,”唐简解释道,“牺牲一部分响应速度,换取稳定性。噪声和延迟在更高频率下会被放大,但如果我们接受一个稍慢的系统,也许就能把它压制在可控范围内。就像开车,路太颠簸,开慢反而更稳。”

何晓雯眼睛一亮:“有道理!降低频率,相当于给了系统更多的‘消化’时间!我可以重新调整一下滤波器和控制器的参数匹配新的频率!”

她立刻坐下重新修改算法。

张铭轩也反应过来,去调整主控板的时钟设置。

修改、编译、下载、测试……这一次,当电机再次启动时,虽然反应变得略慢了些,但那种剧烈的震荡果然消失了!机体虽然还想有些晃动,但已经能够大致维持在一定的姿态范围内。

……

周六一早,一个看起来有些简陋甚至滑稽的飞行器静止在实验室试飞台上。

它由一个十字形的PLA框架构成,四个臂的末端装着打印的电机座和廉价的螺旋桨,飞控板和传感器用扎带固定在中部,线路略显凌乱,但关键部位都做了加固。

这就是他们历经一周高强度工作试验出来的心血结晶——第一代低成本矢量验证机“探索者1号”。

虽然简陋,但它凝聚了团队几十次的仿真、迭代、打印、测试、失败、再修改的心血。

夏篱和何晓雯坐在笔记本电脑前实时监控飞控数据,唐简担任飞手,周予则举着手机准备记录。

其余所有人都屏住了呼吸,围在样机周围。

“电量检查?”

“满电!”

“传感器校准完成!”

“地面站连接正常!”

“遥控链路OK!”

“安全防护就位!”

“第一次悬停测试,开始!”夏篱下达指令。

唐简操控着验证机平稳升空,在低空保持悬停。机体虽有些晃动,但姿态基本稳定。

“悬停稳定。开始矢量喷口偏转测试。5度,左偏。”

验证机左侧喷口微微调整角度,机体开始缓慢左向平移。

“响应延迟0.15秒,偏转角度4.8度,存在稳态误差。”夏篱快速报出数据。

“收到。”何晓雯在另一台终端上操作,“算法补偿激活。”

机体晃动两下,平移逐渐平稳。

“10度,右偏。”

“15度,仰俯。”

“尝试‘8’字航线。”

一个个指令下达,验证机笨拙却坚定地执行着动作。每一次成功的姿态调整,都引来众人屏息凝神的关注。

最后一个指令完成,验证机平稳降落。

空气安静了一瞬,随即爆发出真正畅快的欢呼与掌声。

“成功了!成功了!”张-->>

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